摘要: 文章针对某新建炼厂常压装置塔底泵在开工阶段机械密封频繁泄漏的问题,通过进行故障机理分析、密封结构分析以及DCS数据对比,确定了密封泄漏的原因为密封腔热变形导致密封副偏移、PLAN53B压力设定偏低和PLAN32滤芯失效导致的冷却不足。针对导致泄漏的原因,采取了一系列优化措施,包括:增加泵体保温,缓解环境温变影响;提高非驱动端PLAN53B压力,阻断介质倒流;增设PLAN32孔板,控制外冲洗压力;引入PLAN61背冷,抑制结焦;采用高闪点隔离液代替原来的白油。措施实施后,塔底泵运行平稳,机械密封泄漏问题得到彻底解决。该机械密封泄漏处理方案可为同类型高温油泵在复杂工况下的密封故障处理提供一些参考。