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| 2025年, 第46卷, 第6期 刊出日期:2025-11-19 |
上一期
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SL-I型乙烯裂解炉辐射段入口管服役周期内渗碳和力学性能研究
陈中官
2025 (6):
1-5,14.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2025.06.001
摘要
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114 )
文章对某石化企业SL-I型乙烯裂解炉服役周期内辐射段入口管的渗碳和力学性能检测情况进行了介绍,内容包括渗碳程度观察、扫描电镜(SEM)观察、室温拉伸试验和高温持久试验。检测结果表明:材质为25Cr35NiNb+MA的入口管渗碳最严重的部位位于距离炉底4~6 m处,该部位入口管服役4年、6年和8年后内壁最大渗碳层厚度分别占壁厚的35%、70%和100%。与未服役新炉管相比,服役4年、6年和8年的入口管屈服强度分别下降4%、10%和17%;抗拉强度分别下降15%、18%和32%;断后伸长率分别下降59%、68%和82%;高温持久断裂时间分别下降约64%、77%和88%。针对渗碳和力学性能下降的问题,文章给出了SL-I型乙烯裂解炉辐射段入口管的使用建议。
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裂解炉对流段炉管泄漏原因分析
刘子豪,徐东宾,李彦初
2025 (6):
35-42,48.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2025.06.007
摘要
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109 )
乙烯装置裂解炉对流段炉管的正常运行是影响裂解炉长周期运行的重要因素之一。对流段运行工况复杂,容易发生泄漏,且泄漏发生的部位与原因各不相同。对某石化公司裂解炉对流段近几年发生的腐蚀泄漏情况进行统计,并运用宏观形貌检查、能谱与扫描电镜检测和样品理化检测等方法对典型的泄漏案例进行详细分析。结果显示,对流段泄漏的主要原因为稀释蒸汽系统异常、原料系统异常以及其他外部因素造成的腐蚀穿孔。基于分析结果,提出了针对稀释蒸汽系统以及原料系统异常的预防措施,以防止对流段炉管发生腐蚀,同时,也可为今后裂解炉操作和预防性维修提供指导。
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乙烷裂解反应动力学模型研究及应用进展
李晓锋,张利军,刘俊杰,周丛,李宏光,刘京川
2025 (6):
43-48.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2025.06.008
摘要
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120 )
随着乙烯工业的不断发展,乙烯原料的轻质化成为发展趋势,乙烷裂解制乙烯成为工业生产的热点。裂解反应动力学模型作为裂解炉模拟计算的核心,其准确性对于乙烯生产过程模拟至关重要。文章对不同种类乙烷裂解动力学模型的方法、优缺点、准确性和应用方向进行了综述,并重点介绍了采用机理模型的商业软件和近年来发展起来的基于量子化学计算的机理模型的研究进展及计算精度,为不同场景下动力学模型的选择指明了方向。
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