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2024年, 第45卷, 第2期 刊出日期:2024-03-22 |
上一期
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大型二甲苯塔悬挂式降液管塔板的工业应用
郑 晨,姜晓花,刘永芳
2024 (2):
1-3.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.001
摘要
(
157 )
利用Aspen Plus模拟软件对应用于芳烃装置二甲苯塔的大型悬挂式降液管塔板分离性能和塔板效率进行了计算,并进一步结合塔内气液相负荷的模拟计算结果逐段分析了影响塔板效率的因素。模拟结果显示:在83.4%总进料负荷条件下,全塔板效率可达到72.0%;在97.5%进料负荷条件下,实际塔内气相负荷超过设计值的110%,液相负荷为设计值的113%~135%,全塔板效率仍然可达75.2%。悬挂式降液管塔板效率与塔板上液体分布均匀程度密切相关,后者主要受到进料分配器对液体的初分布均匀度以及塔板受液区导流作用的影响。较低液相负荷条件下,精馏塔上段塔板效率容易受到液相分布不均匀影响,导致局部的塔板效率降低。
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立式储罐罐底设计与施工工艺探讨
马 强,马孟琳
2024 (2):
4-8,14.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.002
摘要
(
208 )
针对立式储罐罐底设计问题,对比了不同标准(GB 50341—2014、API 650—2020、JIS B 8051—2013和BS EN 14015—2004)之间对环形边缘板的设置、厚度以及宽度的确定依据。结果表明:不同标准之间针对环形边缘板的设置、厚度以及宽度的确定均有所差异,其中GB 50341以及API 650对环形边缘板厚度的规定较为详尽,不同标准对边缘板宽度的计算基本一致。文章通过对比分析,还可得出如下结论:合理的焊缝位置、数量、长度以及装配工艺可有效降低焊接变形,有利于保证储罐的安全运行;合理调整边缘板厚度可以优化底圈罐壁及边缘板的变形协调,并提高储罐的抗震能力,但边缘板太厚会增加底圈罐壁板与边缘板间连接区域及附近区域的应力水平。因此需综合考虑变形量、储罐抗震以及应力水平等因素最终确定边缘板厚度。
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乙烯装置裂解气压缩单元段间后冷器的选型探讨
宁 静,白宇辰
2024 (2):
9-14.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.003
摘要
(
156 )
文章提出了乙烯装置裂解气压缩单元段间后冷器的3种典型选型,即双弓形折流板换热器、X壳型换热器和螺旋折流换热器。结合段间后冷器的工艺特点、流体易结垢特性、传热优化设计、机械清洗要求和投资经济性等对3种选型进行了优劣分析和综合对比,同时根据实际工程设计经验给出了优选推荐的选型次序,为乙烯装置该系统段间后冷器的选型提供了理论依据。
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特殊结构压力容器设计温度的探讨
李继峰,王 博,黄志影
2024 (2):
15-18,39.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.004
摘要
(
122 )
设计温度是压力容器设计计算中比较重要的设计参数,直接影响到压力容器的安全运行。文章重点介绍了GB/T 150、ASME和HG/T 20580规范对压力容器设计温度确定的基本原则,并采用流体分析方法计算了两种不同规格电加热器在6种工况下的壳体金属壁温,得出了金属壁温与流量、介质最高温度和加热元件最高金属壁温的关系,同时还总结了影响电加热器壳体金属壁温的因素,给出了确定电加热器壳体设计温度的建议,可为电加热器的结构设计提供参考。
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设备附属管道振动和支架焊接不当导致压力容器泄漏的案例分析
赵思珍,尹青锋,曹振涛,邓 琳
2024 (2):
19-21,25.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.005
摘要
(
100 )
某装置中,设备附属管道在装置运行时持续振动,同时其支架局部尖端直接被焊接到设备外壁上,长期运行后,设备壳体发生由支架尖端应力集中处起始的裂纹,裂纹扩展后导致泄漏。文章介绍了发现介质泄漏、查明泄漏位置、定性分析原因、修补器壁裂纹等全过程,通过有限元方法对应力分布情况进行精确分析,找到了裂纹产生的结构原因。同时总结了相关的设计操作要点,可供有类似问题的设备参考借鉴。
参考文献 |
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PTA精制结晶器机械密封有限元分析与对策
蒋维宏
2024 (2):
31-34.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.008
摘要
(
136 )
PTA精制结晶器作为PTA装置的主流程设备,其机械密封的可靠性对整个装置的稳定运行有直接影响。文章对某PTA装置精制结晶器机械密封失效的原因进行分析,并采用有限元软件对机械密封结构改进和优化前后的状况进行模拟,了解其动、静环温度场和变形情况。根据模拟分析结果对机械密封的结构进行了改进,有效降低了零部件,特别是动、静环处的环境温度,改善了密封润滑条件,解决了原机械密封的失效问题。
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挤压造粒机摩擦离合器常见故障原因及处理
何茂盛,解晋辉,王海顺,许金才,马宏业
2024 (2):
35-39.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.009
摘要
(
107 )
挤压造粒机是聚烯烃类装置造粒单元的关键设备,在粉料成形加工中发挥着重要作用。文章重点介绍了某石化公司聚乙烯、聚丙烯装置CMP-230X型挤压造粒机摩擦离合器的结构及工作原理,并从摩擦离合器仪表控制、机械结构和工艺操作等方面对该型摩擦离合器历年来典型故障进行了原因分析,同时制定了有效的应对措施,可为降低挤压造粒机停机次数、确保挤压造粒机长周期运行提供参考。
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硫磺回收装置余热锅炉腐蚀原因分析与对策
胡久元
2024 (2):
54-56,60.
DOI: 10.3969/j.issn.1006-8805.2024.02.013
摘要
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103 )
克劳斯炉余热锅炉是硫磺回收装置核心设备,其能否稳定运行对于硫磺回收装置至关重要。文章介绍了某公司140 kt/a硫磺回收装置克劳斯炉余热锅炉换热管出现腐蚀穿孔后,采用扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)和X射线衍射(XRD)等方法对换热管与腐蚀产物进行检测的情况,根据检测结果对腐蚀原因进行分析,结果表明:除氧水中溶解氧含量超标导致换热管发生氧腐蚀是造成换热管腐蚀穿孔的主要原因。通过提高除氧器操作温度、增设化学除氧设施等手段,有效降低了除氧水中溶解氧含量,可避免上述情况再次发生。
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